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铸造机械/压铸设备展厅
造型机, 压铸机, 消失模铸造设备, 混砂机, 烘砂机, ...
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摘 要 介绍了一种以漂珠、附加保温材料和水玻璃粘结剂混制而成的保温冒口套。验证结果表明:该冒口套具有保温效果好,寿命长,价廉,制作工艺简单,是进口冒口套的替代品,具有推广应用价值。
关键词: 保温冒口套 金属型 铝活塞
用金属型铸造铝活塞时,以往我们采用活塞头部朝下,上抽芯等方法,其工艺出品率仅为40%左右。河北某厂引进德国马勒公司的浇注机生产铝活塞,采用的是下抽芯方法,活塞头部朝上,并使用保温冒口,工艺出品率高达82%。但进口保温冒口套价格昂贵,且常因供应中断而影响生产。为此研制出了一种新型金属型保温冒口套,它不仅具有良好的保温性能,且寿命长,有足够的耐火度和一定的韧性,材料来源广,成本低,使用方便,无污染。
1 试验用原材料
1.1 保温材料
试验用保温材料为空心微珠(漂珠)及附加保温材料,附加保温材料的作用是在冒口套中起提高韧性的作用。空心微珠的化学成分、物理性能见表1。
表1 保温材料化学成分及物理性能
名 称 | wB/% | 体积质量 | 耐火度 | 导热系数 |
SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | CaO | MgO | 其他 | kg.m-3 | ℃ | W.m-1.K-1 |
空心微珠 | 50~60 | 2~5 | 25~40 | 0.5~3 | 0.5~2 | 余量 | 250~390 | >1 550 | 0.071~0.095 |
1.2 粘结剂
试验用的粘结剂为水玻璃,其性能见表2。
表2 水玻璃的性能指标
编 号 | 模数 | 密度/kg.m-3 |
1 | 2.27 | 1 520 |
2 | 2.48 | 1 510 |
2 “8”字试样及冒口套制作
将漂珠和附加保温材料定量后混匀,然后慢慢加入水玻璃混匀,最后加适量水调湿后备用。“8”字试样及生产用冒口套均利用金属型在自制的压实设备上紧实。图1为压实机的结构简图;图2则为试验用金属型结构简图。制作好的“8”字试样及冒口套要进行烘干硬化才可使用。
图1 压实结构简图
Fig. 1 Scheme of pressing constructure
1.基座 2.导杆 3.千斤顶 4.工作台 5.外模 6.内模 7.压头 8.横梁
图2 试验金属型结构简图
Fig. 2 Scheme of testing permanent mold constructure
1.芯棒 2.内模 3.外模 4.夹紧装置 5.冒口套 6.销子 7.芯棒座
3 试验方法
研制出的新型保温冒口套要求表面质量好,有一定强度,不易损坏,可重复使用,保温性能好,故要求其具有较高的抗拉强度、较小的体积质量及导热系数,以下是具体的试验方法。
3.1 冒口套表面质量评定
要对烘干(或焙烧)后的冒口套外观质量进行评定,一般为以下两个方面。
(1)烘烤或焙烧后是否变形、开裂。
(2)用手指用力划其表面,看是否掉粉。如果无变形、开裂及不掉粉,则其表面质量为“好”;如果无变形及开裂、部分掉粉,则其表面质量为“较好”;如果变形或开裂,不掉粉,或无变形开裂但掉粉严重,则表面质量为“差”。
3.2 抗拉强度的测试
将制成的“8”字试样在杠杆式万能强度试验机上测定。试验结果取三个数值的算术平均值。
3.3 体积质量
将冒口套或“8”字试样,在架式天平上称量,然后计算其体积质量。
3.4 导热系数的测定
用混合料在自制压实设备上压制100 mm×100 mm×50 mm的试样,试验测定导热系数。
3.5 模拟浇注试验
试验是在实验室模拟现场工作条件进行。即将冒口套预热至300 ℃,然后直接放入已加热至750 ℃的箱式炉内保温1.5 min,取出炉外放置1 min左右,计数1次;然后再放入,进行第2次,这样重复进行,直至冒口出现明显裂纹或破损,统计其重复次数。
3.6 实验室浇注试验
浇注的是ZL108合金,浇注温度为700~720 ℃,浇注时,铸型装配简图如图3。本试验主要考虑高温铝液对冒口套表面是否浸蚀。
图3 铸型装配简图
Fig. 3 Scheme of casting mold assembled
1.下箱 2.下型 3.上箱 4.上型 5.内浇道 6.直浇道 7.冒口套
4 试验结果
经大量试验获得了一种较理想的混合料,其配方中漂珠与附加保温材料比例适当,水玻璃为25%。经烘干后的冒口套的抗拉强度为0.84 MPa;体积质量为0.93 g/cm3;表面质量好;T=100 ℃时的导热系数λ=0.273 W/(m.K)。通过浇注试验发现冒口套与铝合金分离,冒口套表面光滑,未被铝液浸蚀,且冒口套无裂纹、破损等。模拟试验进行了近百次,无明显裂纹、破损,说明此种冒口套可以承受一定的急冷、急热,因而使进一步的生产验证成为可能。
5 生产验证
对生产试验中浇注的铝活塞随机抽样检查缩松情况,铸件从中间剖开后,用NaOH水溶液腐蚀,肉眼观察无缩孔、缩松,符合产品的标准要求。对试验的50个冒口套进行观察,使用过程中不浸蚀,无污染,可重复使用120~200次(根据活塞大小不同)。由此可见冒口套性能满足要求,且铸件质量良好。
6 经济效益分析
已研制的冒口套价格为0.80元/套,其平均使用寿命150次;进口冒口套约为200元/套,寿命1000~2000次。河北某厂年产活塞250万个,如用研制的冒口套代替进口冒口套,则每年节约人民币23.75万元。此冒口套使用的原材料来源广,价格低,尤其制作方便,可一次成型,如推广至其他铝合金的金属型铸造生产中,除可减小冒口,提高工艺出品率外,亦可减少人力、物力、能源等消耗,具有可观的经济效益和社会效益。
作者简介:刘瑞玲,女,1965年出生,副教授,河北科技大学材料系,石家庄(050054)
作者单位:刘瑞玲 王丽娟 河北科技大学
魏 情 李志勇 石家庄内燃机配件厂(end)